某化工厂污水池废气收集系统玻璃钢拱形盖板改造实录
某化工厂污水池废气收集系统玻璃钢拱形盖板改造实录
污水。考参供提业企类池是化工厂废气排放的主要源头之一,挥发性有机物(VOCs)、硫化氢等废气的无组织排放,不仅污染环境,还存在安全隐患,同时不符合环保法规要求。某中型化工企业原有污水池废气收集系统采用PP平板盖板,因耐腐蚀差、易老化变形导致废气泄漏严重,最终决定采用玻璃钢拱形盖板进行改造。本文以一问一答的形式,完整还原此次改造实录,为同类企业提供参考。
一、改造背?级升要需切迫何为景:原有系统为何迫切需要升级?
问:该化?造改行工厂原有污水池废气收集系统存在哪些问题?为何选择以玻璃钢拱形盖板为核心进行改造?
答:该化工厂原有污水池总面积约800㎡,分为3个区域,原采用PP平板盖板+简易通风管道的废气收集系统,运行3年后暴露出诸多问题,已无法满足生产与环保需求,具体如下:
废气泄漏严重,环保风险高:PP材质耐腐蚀性不足,长期接触污水池内的酸碱废气后,盖板出现脆化、开裂现象,多处出现缝隙,废气无组织排放明显,周边异味刺鼻,多次接近环保处罚阈值。
结构稳定性差,安全隐患大:PP平板盖板强度较低,加之老化变形,部分区域出现塌陷风险;且盖板需密集设置支撑柱,占用污水池操作空间,影响日常巡检与维护作业。
运维成本高,使用寿命短:PP盖板平均使用寿命仅3-5年,此次改造前已更换过1次局部盖板,且需定期修补裂缝,年运维成本约8万元,长期经济性差。
选择玻璃钢拱形盖板进行改造,核心原因在于其适配污水池废气收集场景的核心优势:一是耐腐蚀性能强,可耐受污水池内多种腐蚀性废气与介质;二是拱形结构受力合理,可实现大跨度覆盖,减少支撑柱数量,提升操作空间;三是使用寿命长(15-20年),运维成本低,可从根本上解决原有系统的痛点。
二、改造方案:玻璃钢拱形盖板核心设计要点有哪些?
问:针对该化工厂污水池的实际情况,玻璃钢拱形盖板改造方案的核心设计要点是什么?如何兼顾收集效率与成本控制?
答:此次改造方案以“高效收集、稳定运行、经济节能”为核心目标,结合污水池尺寸、废气特性等实际情况,重点落实以下设计要点,同时实现效率与成本的平衡:
1. 盖板尺寸与结构参数设计
精准匹配场地尺寸:根据3个污水池区域的实际尺寸,定制不同规格的玻璃钢拱形盖板,总覆盖面积820㎡(含检修通道预留);其中最大区域跨度18m,设计拱高3.2m,拱高与跨度比为1/5.6,既保证结构稳定性,又避免材料浪费。
优化支撑结构:采用“预埋钢板+FRP支架”的支撑方式,支撑点间距设置为4.5m,相较于原有PP盖板减少60%支撑柱数量,大幅提升污水池操作空间;支架与盖板采用一体化成型工艺,增强结构整体性。
2. 耐腐蚀与密封设计
定制耐腐蚀材质:根据污水池废气成分(含盐酸、硫酸雾、VOCs等),选用乙烯基酯树脂为基材的玻璃钢材质,添加抗紫外线剂与抗老化剂,确保在腐蚀性工况下稳定运行,预计使用寿命可达18年。
三重密封保障:盖板与污水池池壁连接处采用“橡胶密封条+膨胀螺栓+FRP防腐涂层”三重密封;盖板拼接处采用专用胶黏剂+玻纤布加固密封,确保拼接无缝隙;预留检修口采用可开启式密封盖板,关闭时与主体盖板紧密贴合,泄漏率控制在1%以下。
3. 配套收集系统优化
通风系统匹配:根据污水池废气产生量,计算合理通风量(设计风速0.8m/s),更换原有低效风机,选用2台15kW变频节能风机,可根据废气浓度动态调节风量,降低运营能耗。
管道布局优化:重新规划收集管道,采用“分区收集+主管道汇总”的布局,管道直径根据通风量优化为400mm,减少弯头数量,降低废气流动阻力;管道采用FRP材质,与盖板材质保持一致,提升整体耐腐蚀性能。
4. 成本控制设计
分期改造降低初期投入:采用“先核心区域后辅助区域”的分期改造模式,优先改造废气排放量最大的2号污水池,再改造1号、3号区域,避免一次性停产影响生产,同时缓解初期资金压力。
复用现有设备:保留原有部分通风管道与废气处理设备,仅对连接部位进行改造升级,减少设备更换成本;选用标准化玻璃钢拱形盖板模块,降低定制生产难度与成本。
三、改造实施:施工流程与关键注意事项
问:此次玻璃钢拱形盖板改造的施工流程是怎样的?施工过程中需重点关注哪些关键事项,确保施工质量与安全?
答:此次改造施工总工期为45天,采用“停产改造+边生产边改造”结合的模式,施工流程分为前期准备、旧系统拆除、新系统安装、调试验收四个阶段,各阶段关键注意事项如下:
1. 施工流程拆解
前期准备(7天):现场实测污水池尺寸,确认玻璃钢拱形盖板定制参数;清理污水池周边场地,搭建施工防护栏;对施工人员进行安全培训与技术交底,重点培训玻璃钢拼接、密封等关键工艺。
旧系统拆除(10天):先拆除原有PP盖板与支撑柱,拆除过程中采用分段拆除方式,避免盖板坍塌;同步拆除老化的通风管道,对保留的管道进行清洗与防腐处理。
新系统安装(22天):先进行支撑结构预埋与安装,确保支撑点水平度误差≤2mm;再进行玻璃钢拱形盖板吊装拼接,采用吊车分区吊装,拼接处同步进行密封处理;最后安装新风机、连接通风管道,完成系统组装。
调试验收(6天):对系统进行密封性测试(采用烟雾测试法)、通风量测试、风机运行测试等;邀请环保部门进行废气排放检测,确保各项指标达标;对施工区域进行清理,完成竣工验收。
2. 关键注意事项
安全防护:施工区域设置明显警示标识,严禁非施工人员进入;施工人员佩戴防毒面具、防腐蚀手套等防护用品,避免接触废气与腐蚀性材料;动火作业前办理动火审批,配备灭火设备。
施工质量控制:盖板吊装过程中避免碰撞,防止出现破损;拼接密封处严格按照工艺要求操作,确保胶黏剂涂抹均匀、玻纤布压实;支撑结构安装后进行载荷测试,确保承载能力达标。
生产协调:边生产边改造区域,合理规划施工时间,避开生产高峰期;施工过程中做好污水池防护,避免施工废料掉入污水池影响水质与生产。
四、改造效果:环保、安全与经济效益如何?
问:此次玻璃钢拱形盖板改造完成后,在环保达标、安全保障与经济效益方面取得了哪些实际效果?是否达到预期目标?
答:改造完成后系统稳定运行6个月,经实际监测与核算,各项指标均达到预期目标,环保、安全与经济效益显著,具体如下:
1. 环保效果:废气收集效率大幅提升
废气泄漏率降至0.5%以下:通过烟雾测试与环保检测,玻璃钢拱形盖板系统密封性能优异,污水池废气无组织排放完全消除,周边异味消失;VOCs、硫化氢等污染物排放浓度均低于国家标准限值的1/3,彻底解决环保风险。
收集效率提升至98%:优化后的通风系统与盖板结构配合,废气收集效率从改造前的75%提升至98%,后续废气处理设备负荷稳定,处理效果更优。
2. 安全效果:结构稳定,操作空间优化
结构稳定性显著提升:玻璃钢拱形盖板强度高、受力均匀,经载荷测试可承受人员与设备重量,无塌陷风险;支撑柱数量减少60%,污水池操作空间大幅提升,日常巡检与维护作业更便捷安全。
安全隐患彻底消除:盖板与管道均采用耐腐蚀材质,无老化变形风险;系统配备温度、压力监测装置,可实时预警异常情况,提升系统运行安全性。
3. 经济效益:长期成本大幅降低
初期投入合理:此次改造总投入约120万元,分期投入模式降低了资金压力;相较于全更换不锈钢盖板方案,节省初期投入约50万元。
运维成本显著下降:玻璃钢拱形盖板无需频繁维修,年运维成本仅需1.2万元,相较于改造前降低85%;使用寿命按18年计算,全生命周期成本比原有PP盖板系统节省约150万元。
节能效益明显:变频风机运行能耗比原有风机降低30%,年节省电费约4.5万元。
五、改造总结:同类企业借鉴要点
问:结合此次化工厂污水池玻璃钢拱形盖板改造的经验,同类企业在进行类似改造时,需重点借鉴哪些要点?
答:此次改造的成功,核心在于方案设计贴合实际工况、施工质量严格把控、后期运维规范,同类企业进行污水池废气收集系统改造时,可重点借鉴以下要点:
材质选型需适配工况:优先选择玻璃钢拱形盖板时,需根据污水池废气成分、温度等参数定制树脂类型,确保耐腐蚀性能适配;避免盲目选择低价材质导致后期频繁更换。
方案设计需兼顾效率与成本:结合场地尺寸优化盖板结构参数,合理规划支撑点与管道布局;采用分期改造、复用现有设备等方式,平衡初期投入与长期效益。
施工质量需严格把控:重点关注盖板拼接密封、支撑结构安装等关键工序;施工过程中做好安全防护与生产协调,避免影响生产与施工安全。
后期运维需规范:定期对玻璃钢拱形盖板进行检查,重点查看密封处与支撑结构;对风机等配套设备进行定期保养,确保系统长期稳定运行。
总之,玻璃钢拱形盖板凭借耐腐蚀、结构稳定、使用寿命长等优势,是化工厂污水池废气收集系统改造的优质选择。通过科学的方案设计、规范的施工与运维,可实现环保达标、安全保障与经济效益的多重提升,为企业可持续发展奠定基础。
